有限公司空压机节电改造
可行性剖析报告
一、空压机公司空压机作业原理简述:
空压机有一台空压机运用空压机螺杆空压机,电机功率37KW,作业原理是由螺杆在气缸内滚动,使转子齿槽之间的空气不断地发生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两头,阴转子的槽与阳转子齿被主电机驱动而旋转。
原空压机的主电机运转方法为星三角降压起动。具体操作程序为:输入启动信号,操控体系接通启动器线圈并翻开断油阀,空压机在卸载形式下启动,这时进气阀处于关闭方位,而放气阀翻开以排放油气分离器内的压力。等降压数秒后空压机开端加载运转,体系压力开端上升。如果体系压力上升到压力开关上限值0.8Mpa,即起跳压力,操控器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运转,直到体系压力跌到压力开关下限值0.6Mpa后,即回跳压力下,操控器使进气阀翻开,油气分离器放气阀关闭,压缩机翻开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运转。
二、原体系工况存在的问题
1、主电机尽管星三角降压起动,但起动时的电流依然很大,会影响电网的安稳及其它用电设备的运转安全。
2、糟蹋电能达25%以上
主电机经常卸载运转,属非经济运转,电能糟蹋严重。咱们对空压机的主机运转数据进行抄录:运转总时刻为20000小时,其间加载时刻11000小时,卸载时刻为9000个小时,主机的功率为75KW,加载电流为65A,卸载电流为30A(实际耗费功率为 15KW),依据咱们经历与开始计算,此台空压机糟蹋电能达25%以上,现在咱们以20%糟蹋计算,37KW × 80%(负荷率)×25%(糟蹋)×24小时×30天=5328度电
可见一台空压机每月大约糟蹋 5328 度电
3、主电机工频运转致使空压机运转时噪音很大。
4、主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备保护作业时机械量大。
三、节电改造计划:
1、 节能原理及作用
咱们知道,用调整电机转速的方法相同能够调整供气量。由于空压机根本上属于恒转矩负载,用调整电机速速的方法调整供气量能使电机的输出功率根本与转速(供气量)成正比联系,到达很好的节电作用。
空压机节电器具有矢量操控功能,可使电机在低速时也能提供满足负载需要的转矩。一起,空压机节电器的主动节能形式,可使电机在满足负载转矩要求下以小电流运转,到达更好的节电作用:
(1)、出气口开释阀全部关闭,取消用出气口开释阀调理供气量方法,以避免由此导致的电能糟蹋。代之以空压机节电器转速来调整气体流量,使电机输出的功率与流量需求根本上成正比联系,始终使电机高功率作业,以到达明显的节电作用。
(2)、运用空压机节电器的节能形式,可使电机在轻载时以高功率运转,削减不必要的电能损耗;
(3)、依据严格的EMS标准,高效的PWM空压机节电器运用高速低耗的IGBT,下降谐波失真和电机的电能丢失。
(4)、可使电机起动、加载时的电流平缓上升,没有任何冲击;可使电机实现软停,避免反生电流造成的危害,有利于延伸设备的运用寿命;避免因电流峰值带来的电力公司的罚款;
(5)、选用空压机节电器操控体系后,能够实时监测供气管路中气体的压力,使供气管路中的气体的压力坚持稳定,进步出产功率和产品质量;
(6)、由于电机在高功率状况下运转,功率因数较高,下降了无功损耗,节省了很多电能。
(7)、保存原开释阀体系,在必要时可参加调理,增强体系的可靠性。总归,选用恒压供气智能操控体系后,不但可节省电力费用,延伸压缩机的运用寿命,并可实现"恒压供气"的意图,进步出产功率和产品质量。
四、空压机节能改造计划设计原则
依据原工况存在的问题并结合出产工艺要求,空压机改造后体系应满足以下要求:
电机变频运转状况坚持储气罐出口压力安稳,压力波动范围不能超过±0.02Mpa
体系应具有节电和市电两套操控回路。
体系具有开环和闭环两套操控回路。
依据空压机的工况要求,体系应保证电动机具有恒转矩运转特性一。
为了避免非正弦波搅扰空压机操控器,节电器输入端应有按捺电磁搅扰的有用办法。
在用气量小的情况下,节电器处在低频运转时,应保证电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
四、改造计划原理
由节电器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环操控体系主动调理电机转速,使储气罐内空气压力安稳在设定范围内,进行恒压操控。
反馈压力与设定压力进行比较运算,实时操控节电器的输出,然后调理电机转速,使储气罐内空气压力安稳在设定压力上。