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变频器在空压机中应用

文章出处:人气:100发表时间:2019-4-26 10:43:56

一个正常使用,另一个备用。根据主轴装卸系统的工作特点,系统所消耗的压力空气为区间。根据现场观察统计,空压机的工作压力和卸载时间占一半,电机电流分别为工作压力和卸载时额定电流的81.6%和36.5%,具有相当的节能空间。为此,我们选用变频器对空压机的控制部分进行改造,使其在不同工况下通过变频自动调节转速,从而达到*良好的运行状态。使用后节能效果好。2。变频节能的原理是根据异步电动机的转速公式n=60f(1-s)/p。在磁极对数p固定、转差率s可忽略的前提下,转速n仅由工频f决定,因此,如果改变电源频率,可以实现电机的无级调速,实现电机的软启动,从而减少了电网的启动电流。在压缩和卸载条件下,空气压缩机的扭矩相对恒定。因此,功率与转速成正比,降低转速可以达到节能的目的。考虑到压缩机的卸荷时间占整个工作过程的一半,负荷很小,通过选择变频器的变频调速和降低电机的输入功率,可以达到节能的目的。L-11/7空压机电机380V,65KW。因此,选用Powtran PI97G变频器,其功率为电机功率的1.15倍,功率为75kw,输入电流为150A,变频器适用于380V、50~60HZ电源,输出频率调整为0.5~400HZ。可显示电机的设定频率、运行频率、转速、电流和电压。变频控制系统工作原理修改后的工作原理框图如图1所示。系统在原有控制和保护功能的基础上,增加了安装在安全气囊上的压力变送器MB26和人工智能调节器AI 708。电磁阀用于更换原空压机上的压力调节器,以控制空压机的工作和卸载。空压机由变频控制室启动后,变频器提供380V、50Hz电源抑制。随着风向标压力逐渐升高,MB26将风向标压力信号传输至AI 708。当达到0.65MPa的上限时,ai 708发出两个指令,一个是控制电磁阀的动作,使压缩机风机卸荷,另一个是通知变频器主机启动变频,在设定的减频时间内由50Hz降至20Hz,电机超低S运行。皮埃德随着装卸系统的工作,风包内的风压逐渐减小。当AI 708判断MB26发出的压力信号达到0.50MPa的下限时,发出两个指令来控制电磁阀的动作,使压缩机风扇处于工作压力状态。同时,在设定升频时间后,将变频器从20Hz升到50Hz,为电机提供正常电源,完成整个控制过程。实现了自动变频控制。4。自2001年5月起,采用变频器控制。使用前后的试验数据表明,变频器控制在节能方面取得了很大的效果。(1)电力消耗明显降低。在主轴装卸系统正常使用空气的情况下,使用前后的测量数据如表1所示。按21小时平均日用空压机,电价0.50元/度,年节电支出5145万元。(2)节约润滑油,降低噪音,由于变频控制卸荷时喷油器转速降低,喷油率仅为正常转速的60.5%。此时油泵注意到传动机构的润滑油压力降到不低于0.1Mpa,供油量下降1/3,当换油时间延长时,总油耗为50%。此外,在卸荷工况下,噪声由74.5分贝降至69分贝,说明机械磨损减小,维修量和备件消耗大大减少。这两个项目每年可节省45万元。这样,所有投资将在一年内收回。5。结论:采用变频器改造压缩机风机节能技术安全可行,节能效果明显。降低了设备的磨损,延长了设备的使用寿命,具有一定的应用价值。同时,该变频控制装置具有一套带锁定功能的开关电路,可实现一台带两台压缩机风机(一用一备)的变频主机,减少了一台变频器的输入,经济效益更为显著。

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